早期的潤滑油糠醛精制過程以往多采用轉(zhuǎn)盤萃取塔,它具有通量大、操作穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn),但也存在不少問題:轉(zhuǎn)盤塔內(nèi)分散相(油相)夾帶量大,乳化、軸向返混嚴(yán)重,致使液泛提前,處理能力下降;分散相液滴過小,分散-凝并作用小,滴內(nèi)循環(huán)受限制,傳質(zhì)表面更新慢;若為降低軸向混合而將轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速調(diào)至過低,形成“轉(zhuǎn)與不轉(zhuǎn)”一樣,即轉(zhuǎn)盤塔實(shí)際只相當(dāng)于板環(huán)塔。中國石化茂名分公司(以下簡稱茂石化)重質(zhì)糠醛精制裝置于1978年6月建成投產(chǎn),采用先精制后脫蠟流程以大慶減三、四和輕脫油為原料。定環(huán)間水平放置的轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)動(dòng)后,帶動(dòng)連續(xù)相產(chǎn)生強(qiáng)烈的旋渦,同時(shí)將分散相破碎,達(dá)到增加傳質(zhì)面積的目的。轉(zhuǎn)速增加,則有利于分散液滴,同時(shí)加劇渦流,導(dǎo)致兩相夾帶上升,使操作不穩(wěn)定,嚴(yán)重時(shí)可引起液泛。
改造后的抽提塔頂糠醛夾帶量從改造前18降低到13左右,抽提塔的界面保持穩(wěn)定和清晰,而改造前在生產(chǎn)處于滿負(fù)荷生產(chǎn)時(shí),界面附近油滴和糠醛顆粒翻滾現(xiàn)象嚴(yán)重,界面因此模糊難辨,精制液含醛嚴(yán)重,數(shù)值隨原料及處理量波動(dòng)較大。精制油中理想組分即飽和烴的含量增加,而非理想組分芳香烴和膠質(zhì)含量下降,精制油的質(zhì)量提高,同時(shí)收率增加,取得良好的經(jīng)濟(jì)效益。
作者:佚名 來源:中國潤滑油網(wǎng)